垃圾發(fā)電搬磚工 今天 1脫硝工藝概述 某電廠2×300MW機(jī)組采用上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N300-16.7/538/538型300MW中間再熱空冷凝汽式汽輪機(jī),本裝置是雙缸、雙排汽、空冷、中間再熱、凝汽式汽輪機(jī)。2007年12月正式投入商業(yè)運(yùn)行,2014年8月15日,#1、2機(jī)組完成循環(huán)流化床鍋爐脫硝改造168小時試運(yùn)投入運(yùn)行。 某電廠為2×300MW循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組,脫硝系統(tǒng)采用SNCR技術(shù),其原理是采用尿素溶液在鍋爐旋風(fēng)分離器內(nèi),吸收高溫?zé)煔獾臒崃繜峤鉃榘保∟H3),并于煙氣中的氮氧化物(NOX)進(jìn)行還原反應(yīng)生成氮?dú)猓∟2)和水(H2O)過程,我先介紹以下電廠脫硝系統(tǒng)主要運(yùn)行參數(shù): 1)脫硝效率在50%以上時,出口NOx在排放100mg/m3以下。 2)尿素儲存箱尿素設(shè)計濃度50%。 3)混合器出口尿素濃度在4~8%。 4)稀釋水泵流量在2.5~6t/h。 2 SNCR脫硝技術(shù)簡介 1)尿素脫硝工藝(SNCR)被廣泛推廣的環(huán)保技術(shù)之一。 主要應(yīng)用于各大、中型火力發(fā)電廠,并成為國內(nèi)新建火電廠煙氣脫硝推廣工藝技術(shù)。 2)SNCR與SCR脫硝技術(shù)比較。 優(yōu)點(diǎn):投資少、無毒、無污染,還原劑不會產(chǎn)生爆炸,選址無特殊要求和防護(hù)等。 缺點(diǎn):運(yùn)行成本高,尿素消耗量大,脫硝效率相對較低,成本受季節(jié)影響較大等。 3 脫硝NOx產(chǎn)生原因分析 1) 燃料型。燃料組成成分及揮發(fā)份、熱值、SO2含量的不同,對NOx產(chǎn)生影響較為明顯,這里不做詳細(xì)論述。 2) 氧化型。在爐溫變化不大情況下,鍋爐過??諝庀禂?shù)越大。NOx產(chǎn)生量越多,是NOx產(chǎn)生主要原因之一。 3) 熱力型。鍋爐溫度越高,爐內(nèi)溫度分布不均勻。NOx產(chǎn)生量越大,是NOx產(chǎn)生最主要原因。 4) 催化劑型。蒙西電廠采用爐內(nèi)干法---爐外濕法聯(lián)合脫硫,爐內(nèi)干法脫硫劑---石灰石是NOx催化劑,控制爐內(nèi)干法--石灰石用量,可以減少NOx生成量。 4 蒙西電廠脫硝系統(tǒng)存在問題分析 4.1脫硝自動設(shè)計不合理。 1)尿素輸送泵、稀釋水泵出口,混合器入口無壓力測點(diǎn)。 2)尿素輸送泵是變頻電機(jī),稀釋水泵電機(jī)是工頻電機(jī), 3)尿素輸送泵電機(jī)變頻自動,跟蹤稀釋水泵出口門前壓力。 4)脫硝尿素輸送泵混合器調(diào)門跟蹤凈煙氣NOx,稀釋水泵混合器調(diào)門跟蹤尿素輸送泵流量,比例為1:4,當(dāng)尿素輸送泵混合器調(diào)門開大過程中,稀釋水泵出口門前壓力降低較明顯,尿素輸送泵電機(jī)頻率降低,反之升高。 4.2 爐內(nèi)干法-石灰石脫硫Ca/S偏大,石灰石利用率偏低。爐內(nèi)干法-石灰石脫硫自動不能投入,調(diào)整不及時,過剩石灰石造成NOx大量產(chǎn)生。 4.3爐內(nèi)干法-石灰石系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定不好,石灰石-旋轉(zhuǎn)給料閥不能實(shí)現(xiàn)自動調(diào)節(jié)。是造成NOx跟隨爐溫、石灰石加入量大幅波動。如:不下料、下料不均勻,石灰石旋轉(zhuǎn)給料閥調(diào)節(jié)特性差等原因。 4.4爐內(nèi)干法-石灰石脫硫反應(yīng)是吸熱反應(yīng)過程。 1)石灰石從環(huán)境溫度加熱到與SO2反應(yīng)溫度。 2)爐內(nèi)脫硫是熱力型反應(yīng),需要吸收爐內(nèi)熱量。 4.5蒙西電廠脫硫、脫硝系統(tǒng)不是按照超凈排放參數(shù)設(shè)計的。為了滿足超凈排放要求,啟用爐內(nèi)-干法脫硫,增加脫硝系統(tǒng)不穩(wěn)定性和壓力。 4.6脫硝尿素濃度配比不合理。機(jī)組長時間低負(fù)荷運(yùn)行時,尿素濃度配比不合理,凈煙氣NOx長時間保持較低值運(yùn)行,造成尿素溶液浪費(fèi)。 4.7機(jī)組負(fù)荷變化率大。鍋爐調(diào)整存在一定滯后性,爐溫控制、過??諝饪刂?、爐內(nèi)石灰石調(diào)節(jié)不及時,達(dá)不到與機(jī)組負(fù)荷變化同步,造成NOx大量產(chǎn)生,是造成尿素消耗量快速增加原因之一。 5 脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行優(yōu)化 5.1尿素自動的運(yùn)行優(yōu)化; 根據(jù)運(yùn)行試驗(yàn)和摸索,在保證凈煙氣NOx濃度符合超凈排放環(huán)保要求的前提下,為了降低脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行成本減少尿素消耗量。對我廠脫硝系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)行優(yōu)化,運(yùn)行優(yōu)化具體內(nèi)容如下: 1)尿素輸送泵電機(jī)變頻自動跟蹤目標(biāo)值,由跟蹤尿素稀釋水泵出口門前壓力,改為跟蹤尿素輸送泵出口門前壓力。 2)當(dāng)尿素輸送泵流量小于0.6t/h,保持尿素輸送泵門前壓力不低于0.6 MPa,當(dāng)尿素輸送泵流量大于0.6t/h,尿素輸送泵門前壓力不低于0.8MPa。 3)當(dāng)尿素輸送泵出口流量大于1.0t/h時,尿素輸送泵出口門前壓力低于0.6 MPa時,尿素泵電機(jī)變頻直接升至50Hz,提高尿素輸送泵響應(yīng)速率。 4)脫硝畫面截圖 5.2脫硝尿素濃度運(yùn)行優(yōu)化; 機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行、燃燒比較穩(wěn)定時,尿素濃度在50%時(設(shè)計濃度),尿素輸送泵電機(jī)頻率最低30%時,混合器出口調(diào)門最低10%時,尿素輸送泵流量0.23t/h左右,吸收塔凈煙氣NOx值控制偏低,通過運(yùn)行優(yōu)化,保證超凈排放前提下,尿素溶液濃度保持在38%,在低負(fù)荷能夠降低尿素用量效果明顯,高負(fù)荷運(yùn)行時,通過增加尿素輸送泵流量,能夠控制吸收塔凈煙氣NOx值在30mg/m3范圍以內(nèi),滿足超凈排放要求。 5.3干法-濕法聯(lián)合脫硫運(yùn)行優(yōu)化; 某電廠脫硫工藝采用爐內(nèi)干法-爐外濕法聯(lián)合協(xié)調(diào)脫硫運(yùn)行方式。 優(yōu)點(diǎn):能夠適應(yīng)煤質(zhì)硫份變化,在70%負(fù)荷率以下,能夠提高摻燒高硫煤比例。 缺點(diǎn):爐內(nèi)干法脫硫劑-石灰石是NOx催化劑 。在條件允許情況下,以濕法脫硫為主,濕法脫硫不能滿足超凈排放要求時,在投入爐內(nèi)-干法脫硫,采取措施有: 1)嚴(yán)格控制吸收塔入口SO2含量。吸收塔入口SO2含量控制在1600~2400mg/m3。 2)低負(fù)荷運(yùn)行時吸收塔入口SO2含量保持上限運(yùn)行,高負(fù)荷運(yùn)行時吸收塔入口SO2含量保持下限運(yùn)行,既能滿足脫硫超凈排放,減少石灰石對NOx催化生成作用,降低尿素消耗量。 5.4爐內(nèi)—爐外聯(lián)合脫硫,凈煙氣SO2、原煙氣SO2、NOx變化。 5.5 爐內(nèi)—爐外聯(lián)合脫硫,凈煙氣SO2、原煙氣SO2、NOx波幅變 5.6機(jī)組負(fù)荷快速變化時脫硝自動優(yōu)化; 機(jī)組負(fù)荷快速增加或降低時,由于爐溫控制、爐內(nèi)干法脫硫石灰石控制存在慣性和滯后。 1)當(dāng)尿素輸送泵流量大于1.4t/h(尿素輸送泵最大流量1.6t/h),凈煙氣NOX含量大于30mg/m3時,發(fā)聲光報警,手動工頻啟動備用尿素輸送泵。 2) 凈煙氣NOX含量低于25mg/m3時,尿素輸送泵流量小于1.2t/h,手動停止備用尿素輸送泵,保證凈煙氣NOX不超標(biāo)情況下,降低尿素用量。 3) 運(yùn)行中嚴(yán)禁解列脫硝自動,出現(xiàn)參數(shù)異常,可臨時解列自動,參數(shù)正常后,立即恢復(fù)自動運(yùn)行方式。 6 優(yōu)化經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比 6.1 超凈排放月度經(jīng)濟(jì)指標(biāo); 注:4月份沒有實(shí)行超凈排放,億Kwh尿素用量50噸,5月份開始進(jìn)行超凈排放試驗(yàn)。 6.2脫硝超凈排放月度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化曲線; 7 不同負(fù)荷下參數(shù)匯總 7.1 2016年超凈排放運(yùn)行參數(shù)表 注:單臺尿素輸送泵最大出力1.6t/h,流量計最大顯示1.9t/h,負(fù)荷大幅波動時,兩臺尿素輸送泵運(yùn)行,流量按照=1.6×2×0.8計算得出,僅供參考。 7.2不同運(yùn)行工況下,尿素用量與混合器濃度曲線 8 脫硝自動曲線 8.1 #1機(jī)組脫硝自動優(yōu)化后,尿素流量與調(diào)門曲線截圖 2016.7.30 12:04~2016.7.30 19:05 7小時曲線 8.2 #1機(jī)組脫硝自動優(yōu)化后,尿素流量與調(diào)門曲線截圖 2016.7.30 6:53~2016.7.31 1:02 16小時曲線 8.3 #2機(jī)組脫硝自動優(yōu)化后,尿素流量與調(diào)門曲線截圖 2016.11.12 1:30~2016.11.12 8:04 7小時 8.4 #2機(jī)組脫硝自動優(yōu)化后,尿素流量與調(diào)門曲線截圖 2016.11.6 3:52~2016.11.7 19:53 32小時曲線 9 脫硝自動優(yōu)化運(yùn)行總結(jié) 9.1 尿素輸送泵混合器調(diào)門與流量變化特性 1)低負(fù)荷運(yùn)行時,尿素輸送泵流量0.23t/h。 2)單臺尿素輸送泵運(yùn)行時,尿素輸送泵混合器調(diào)門與流量大幅波動,短時間內(nèi)流量和調(diào)門變化范圍較大,流量變化范圍主要集中范圍在0.3~1.2t/h,調(diào)門變化范圍主要集中范圍在25 ~90%之間。 3)兩臺尿素輸送泵運(yùn)行時,表現(xiàn)為流量、調(diào)門開度在表計最大量程處直線運(yùn)行。 9.2 脫硝自動實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo): 1)自動實(shí)時性。 2)自動穩(wěn)定性。 3)降低尿素消耗量。 10 脫硝經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 1) 某電廠在超凈排放以前,脫硝億Kwh電量尿素消耗量30~50噸,脫硝系統(tǒng)一直保持手動運(yùn)行方式,流量控制在最低,尿素儲存箱濃度在10%左右,混合器出口尿素濃度在2~4%之間,能夠滿足機(jī)組NOx排放要求。 2) 2016年5月,某電廠開始進(jìn)行超凈排放試驗(yàn),當(dāng)月尿素消耗量就達(dá)到104噸。 3) 2016年6月份,某電廠全月按照超凈排放標(biāo)準(zhǔn)控制參數(shù),當(dāng)月尿素消耗量達(dá)到160噸。給廠里經(jīng)營帶來很大壓力。 4) 2016年10月份,脫硝系統(tǒng)尿素消耗量與優(yōu)化前的6月份相比,億Kwh電量尿素消耗量減少65噸。 5) 2016年,某電廠預(yù)計發(fā)電量26億Kwh,按照每噸尿素1500元計算,按照10月份尿素消耗量計算,一年降低脫硝尿素成本253.5萬元。 11 脫硝設(shè)備異常及處理經(jīng)驗(yàn) 11.1尿素輸送泵出力不足? 1)聯(lián)系檢修清理尿素輸送泵入口濾網(wǎng)。 2)檢查備用泵出口逆止門。 11.2地坑泵(殘液泵)不上水如何處理? 關(guān)閉放水總門,開啟稀釋水箱放水門,稍開總放水門,放水管道流出熱水,關(guān)閉總放水門,開啟地坑泵注水門,注水一分鐘,關(guān)閉注水門,稀釋水箱放水門。 11.3尿素儲存箱響聲異常原因? 1)尿素儲存箱溫度低,投入蒸氣加熱。 2)攪拌器機(jī)械故障,聯(lián)系檢修。 11.4氨逃逸在線信號報警,如何處理? 1)檢查噴槍流量是否均勻。 2)壓縮空氣壓力是否正常。 3)混合器出口尿素濃度是否超過設(shè)計濃度。 4)提高稀釋水量或降低尿素流量。 5)聯(lián)系檢修檢查噴槍是否磨損。 11.5噴槍流量如何調(diào)整? 1)在尿素輸送泵流量與稀釋水泵流量大于5t/h情況下,關(guān)小最大兩組噴槍流量計后出口門,控制最大、最小兩組噴槍流量偏差小于0.2t/h。 2)支管壓力偏差<平均值1/3,偏差>平均值1/3,聯(lián)系檢修檢查噴槍。(壓力高:噴槍堵。壓力低:噴槍磨損) 11.6噴槍壓縮空氣作用:霧化尿素溶液。 11.7噴槍流化風(fēng)作用:保護(hù)、冷卻噴槍,降低噴槍尿素套管溫度,防止尿素在噴槍套管中結(jié)晶,避免高溫?zé)煔庵苯記_刷搶頭。 11.8為什么制備尿素過程中,對水溫有什么要求? 1)尿素在溶解過程中吸收熱量,溶解水溫低,不利于尿素溶解。 2)濃度為50%尿素溶液結(jié)晶溫度18℃,為了防止尿素不能充分溶解,溶解水溫度設(shè)計為80℃。 11.9脫硝系統(tǒng)出現(xiàn)哪些情況,聯(lián)系鍋爐或值長? 1) 吸收塔原煙氣SO2濃度大于2400mg/m3或小于<1600mg/m3。 2)負(fù)荷低于200MW時,尿素輸送泵流量大于1.0t/h。 3) 負(fù)荷大于200MW時,尿素輸送泵流量大于1.4t/h。 4) 負(fù)荷大幅變動時,兩臺尿素泵運(yùn)行,NOx大于30mg/m3。
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